油壓機具有高精度、高安全性、低噪音等特性,但是在使用時候也會出現故障,今天健隆小編就油壓(yā)機上(shàng)滑塊無法正常回程進行詳細說明,快來一起看看吧。
1、故障現場(chǎng)描述。開始工作時運行正常,工作一段時間後出現上滑塊無法回程現象,回(huí)程按鈕(niǔ)指(zhǐ)令無效,機床無法正常運(yùn)行。
2、故障分析(xī)。分析此故障前,先簡要(yào)闡述油壓機回程時的工作原理:滑塊依靠回程缸進油管路進油產生向上的提升力以及主(zhǔ)油缸的出油(yóu)管路卸荷實現回程動作。油壓機在工(gōng)作過程中滑塊出現無法回程,說明滑塊下行正(zhèng)常,回程異常,即是說滑塊下行時主油(yóu)缸進油管路正常,滑塊回程(chéng)時主油缸回油以及回程缸(gāng)進(jìn)油可能存在異常。另外,滑塊回程時電氣控製係統的輸入(rù)輸出點也可能存在異常(cháng),同樣采取故障樹的(de)方法使故障問(wèn)題條理(lǐ)化。

3、故障診斷。首先,應用SLC500 PLC在線監控功能(néng)排查各控製點及控製閥(fá)輸入、輸出是否正常,檢查發現(xiàn)輸入、輸出正常,事實證明電氣控(kòng)製不存在異常,故障問題源於液壓係(xì)統,問題(tí)點(diǎn)就集中在主油缸回油(yóu)管路(lù)與回程(chéng)缸(gāng)進油管路。然後,檢查兩管路中的電磁換向(xiàng)閥與電磁換向(xiàng)閥是否正常,電磁(cí)換向閥通過得、失電推動主閥芯移動與控製油路相通,實現滑塊(kuài)的上(shàng)升與下降及回(huí)程缸的回程。
檢查發現電磁換向閥與(yǔ)電(diàn)磁換向閥換向動作及動(dòng)作聲響正常,基本排除電磁換向閥(fá)引發故障原因。為進一(yī)步確認故障點,在滑塊回程時(shí),通過遠程(chéng)控製壓力表指針讀數及泄壓壓力表確定(dìng)主(zhǔ)油(yóu)缸回油管路正常。問題點最終鎖定在回程缸進油管路,若是回(huí)程缸沒有進(jìn)油或壓力不夠都可能影響滑塊無法回程,若是液控單向閥的原(yuán)因,存在閥芯卡滯與彈(dàn)簧失效兩種情況。
拆解檢查液控單向閥發現閥(fá)芯動作異常,且彈簧已損壞,為提高維修速度,更換(huàn)同型號(hào)液控單向閥(fá),但故障並未完全解(jiě)決(jué),故判定溢流閥同時存在問題。經檢查發現溢(yì)流閥閥芯動作正常,但內部彈(dàn)簧損壞,溢流閥調壓作用(yòng)失(shī)效,回程缸無法建(jiàn)立回程(chéng)壓力,滑塊無法回程。最(zuì)後修複溢流(liú)閥,故障排除。
4、糾正預防(fáng)。對(duì)於(yú)此類故障涉及原因多且有些複雜,需逐層分(fèn)析排查,盡可能運用可知(zhī)的機床信息(xī)排除幹擾因素,確定故障本因。針對(duì)控製閥(fá)失效問題,其中閥(fá)芯卡(kǎ)滯是由於長時間工作(zuò)使閥芯磨損、油液汙染雜質阻塞、油液中含有(yǒu)水分使閥芯生鏽等原(yuán)因引起,彈(dàn)簧損壞則是彈簧強度不高、老化磨損、控製閥壓力調定不良、閥芯(xīn)卡滯等(děng)所致。在日常維護保養中,需特別注意上(shàng)述不良狀況的發(fā)生以及充分利用PLC的自診斷功能。